|
一、 引言
在濕法窯煆燒過程中,窯尾料漿的喂料控製是至關重要的一環,它直接關係到水泥熟料的產量和質量。傳統的喂料控製方式有兩種(1)勺式喂料:單位勺的容積一定,通過調節直流轉速來控製喂料量,這是老濕法窖普遍喂料方式,計量較準,但控製較複雜;(2)采用調節,用電磁流量計進行計量的方式,這是近幾年發展起來的喂料方式,控製較簡便,但閥門執行器頻繁動作,易出故障。以上兩種方式料漿泵都是以工頻恒速運行的。如圖(1)所示為第二種喂料的框圖(第一種把流量計和閥門換為勺式機),對於料漿泵,具有以下特性:其(流量)Q∝N(轉速),(揚程)H∝N2,(軸功率)W∝N3。當流量減小時,如果泵的轉速也隨之下降,則軸功率可以降低很多,如果采用改變料漿泵的轉速來調節料漿的流量,就能節約大量能量。而變頻器具有良好的驅動性能,括PID控製等先進控製算法、豐富的控製功能以及等顯著特點,因此可以采用變頻器來對原喂料方式進行改造。 二、係統實現 1、係統組成: 變頻器:由於美國艾默生公司的變頻器性價比高,選用其TD2000變頻器作為控製係統的執行器; 流量計:流量計為國產的電磁流量計,輸出為標準4~20mA電流信號,最大流量為60方/小時; 料漿泵:使用原來的料漿泵(150NG),密封性較好,低速運行時不漏漿。 1、軟件設計: 由於我廠使用DCS過程控製係統,這為實現喂料的手、自動控製帶來了方便,手、自動切換和控製算法由DCS係統實現,變頻器作為執行器,采取雙閉環控製方式,外環為流量控製環,內環為變頻器頻率控製環;DCS係統接受實際流量信號和變頻器的頻率信號。設定流量與實際流量的偏差經運算後作為變頻器的頻率設定信號,與變頻器的實際頻率信號比較,運算結果作為變頻器的實際頻率信號。由於料漿泵有30多米的揚程,變頻器低於31HZ時抽不出漿,而到39HZ時就達到最大流量60方,所以我們限定了變頻器的進行頻率,調節範圍為31HZ到39HZ,它和DCS係統送出的0~10V頻率信號對應。 然而絕大多數濕法窯都沒有用DCS係統,這可以用變頻器的內置PID功能,這種方式充分利用變頻器的功能,外加一個手動和自動轉換開關,而實現自動 喂料時,把測速的窯速信號(0~55V)變換成0~10V信號,經比例調節 器得到料漿喂 料設定量。 喂料分手動和自動兩種調節方式,手動調節由窯頭操作工
|