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高压大功率变频器在脱硫循环水工艺中的应用
作者: 发布时间:2007-10-22 03:04:18 来源: 繁体版
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    3.2 压力临界点

    参考脱硫装置工艺要求,得出“压力”是保证脱硫生产的充分条件,即压力达到0.46Mpa,才能保证脱硫装置正常运行。泵出口压力过低则无法克服水的势能,无法将循环水送至冷却塔;压力过高则泵出水量增大,经冷却循环,效率不高。因此决定采用“恒压”闭环控制方法,调整变频装置给定频率,找到工艺所需的压力最低临界点,使其即满足工艺所需压力又能保证循环水需求量,使进出冷却塔的温差Δt稳定在4℃~8℃之间。经反复试验论证,当给定频率为43Hz时,水泵的压力(0.51MPa)满足工艺要求,温差4.92℃,因此定43Hz为压力临界点。
调试参数表格如表2所示。

    表2 调试参数表格

    3.3 变送器负载能力

    由于现场只有一块单路输出的压力变送器,且带载能力只有300Ω,而变频器内置S7-200型PLC的模拟量输入模块EM235的输入电阻为250Ω;如将两台变频器的模拟输入回路串联的话,两个EM235的输入电阻即为500Ω,单台压力变送器无法带动两个EM235模块,此方案不可行。因此现场将压力变送器接入单台变频装置的EM235模块,利用S7-200的模拟量输出模块EM232实时输出一路现场压力,用此输出信号作为另一台变频器EM235的模拟输入。原理框图如图2所示。 此方法在不增加投入成本(硬件)的情况下,通过改写PLC程序,使1#变频器PLC的EM232模块实时输入一路压力反馈信号,解决了压力变送器负载能力不够的问题,实现了单台压力变送器拖动两台变频器的“闭环”控制。

    4 节能计算

    4.1 水泵变频调速的节能原理
如图3所示,根据流体力学原理:
图3为挡板调节流量和变频调节水量的能量比较图,H2-B-C-H3组成的区域为变频较挡板调节水量节省的功率。
当采用变频调速时,可以按需要升降电机转速,改变水量的性能曲线,使水泵的额定参数满足工艺要求,根据水泵的相似定律,变速前后水量、水压、功率与转速之间关系为:
Q1/Q2=n1/n2
H1/H2=(n1/n2)2
P1/P2=(n1/n2)3
P=H×Q
式中:Q1、H1、P1—水泵在n1转速时的水量、水压、功率;
Q2、H2、P2—水泵在n2转速时相似工况条件下的水量、水压、功率。
假如转速降低一半,即:n2/n1=1/2,则P2/P1=1/8,可见降低转速能大大降低轴功率达到节能的目的。
水泵功率为315kW,年运行时间8000h,水泵流量Q和压力H在采用阀门调节流量时近似满足如下关系:H=A-(A-1)Q2,其中A为水泵出口封闭时的出口压力,约为140%。

    4.2 HARSVERT-A高压变频调速节能分析及计算由表3可以看出采用HARSVERT-A高压变频调速节能的情况采用阀门调节流量时,功耗等于流量Q和压力H的乘积。各种流量的功耗计算如下:
P70%=315×0.75×(1.4-0.4×0.75×0.75)=277.6kW
采用变频调速时所消耗功率:
P变频=1.732×4880×23.76×0.96=192.8 kW
率为(277.6-192.8)/277.6=30.5%
按循环水泵年运行时间为8000h,电费为0.70元/kWh,单台循环水泵年节电费为(277.6-192.8)×8000×0.70=47.5万元。

    5 节水方面

    由于脱硫工艺的特殊要求,冷却塔出入口温差的大小决定了循环水量的多少:变频改造前,冬天出入冷却塔温差较大,需水量较小,多余的循环水从溢流泵排出,造成了水量的浪费;变频改造后通过高压变频器调节给定频率,既减小了循环水量,又能保证脱硫工艺对水温的要求,水泵工作在高效区,溢流损失得到很好的控制。

    6 结束语

    实践证明:HARSVERT-A06/040型高压变频器在川西北循环水泵上的应用是成功的。使用变频器后,节能效果明显;出入口阀门全开,减少了阀门损失;实现了电机的软启动,延长了电机的使用寿命;内置PLC通过采集现场的水压数据(4~20mA信号),根据其设定值和实际值的变化情况,自动调节变频器输出频率,控制水泵转速,实现恒压供水,大大提高了脱硫工艺的水平,具有良好的推广价值。

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关键:工艺  应用  循环  脱硫  大功率  水泵  压力  水量  调节  功率  

※ 其他信息
变频器产生谐波干扰及其防范
国产高压变频器在发电厂凝结水泵上应用
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