一>、引言 隧道窑是一种连续式窑炉,主要用于陶瓷建材、日用陶瓷等烧制,就其结构而言主要由预热区、高温区、急冷区和缓冷区组成,隧道窑的控制涉及风机的控制、温度的检测、压力的检测,温度的控制、压力的控制以及其它控制。将 CAN总线技术应用在隧道窑控制系统,可以很好地满足温度和压力实时控制的要求,系统通信速率高、稳定性强,而工业级人机界面的参与,使得控制系统更加直观化,易于用户使用和操作。下面以河北唐山某陶瓷厂的一条隧道窑为案例,介绍其控制系统的实现过程。 下面以是EASY系列的PLC以及AD模块成功应用于湖北黄冈“华窑集团中亚窑炉公司”隧道窑的控制系统为例,介绍其控制系统的实现过程。 二>、用户资料 1、温度控制区8组。 2、温度显示区10组。 3、热电偶:18支。 其中: K分度11支 S分度7支 4、风机选型 排烟风机: 15kw 一开一备 要星-三角启动。 助燃风机: 15kw 一开一备 要星-三角启动。 急冷风机: 11kw 一开一备 (变频) 抽热风机: 15kw 一开一备 要星-三角启动。 快冷风机: 7.5kw 一开一备 直接启动。 轴流风机: 0.18kw 8台 直接启动 5、安全连锁。 开关量互锁:必须是硬件互锁和软件互锁。在设计时进一步落实工艺互锁要求。 6、使用人机界面控制 现场设人机界面,所有操作均可在人机界面上完成; 面板按钮与人机界面按钮互为备份。(集中分散型控制) 7.关控制信息能传到计算机,计算机只作信息管理用,不参与控制。 计算机画面应含有:现场模拟图、温度实时曲线图、控制设定曲线图、历史趋势曲线图、并完成报表打印功能。 三>、解决方案 1.温度采集部分 10支热电偶,K、S两种分度号。选用每路每路分度号均可设的CAN—1216温度采集模块。 2.温度控制部分 18点温度中,其中8点(设计时需指定)用来作温度控制用。在这8点温度控制中,其中7点是控制执行器阀位值,改变燃料注入量,从而使温度稳定。另外一点是控制急冷变频器输出频率,改变急冷风机运行速度,从而使急冷区温度变化。其它因素由人工调整(如助燃风、燃气压力等)。 每个控温度点占用一路模拟量输出,急冷变频器占用一路模拟量输出,执行器采取开度定位方式。 因此温度控制占用: 8路模拟量(输入、输出)。 3.相关风机部分 ①、排烟风机控制。 排烟风机一用一备,二者逻辑上互锁,但电气控制采用两套独立的星-三角控制,每套占三个开关输出点(主、星、三角),占三个开关输入点(启动、停止、故障),因此排烟风机控制占用: 6点开关输入:(启动、停止、故障)*2。 6点开关输出:(主、星、三角)*2。 ②助燃风机控制。 助燃风机一用一备,二者逻辑上互锁,但电气控制采用两套独立的星-三角控制,每套占三个开关输出点(主、星、三角),占三个开关输入点(启动、停止、故障),因此排烟风机控制占用: 6点开关输入:(启动、停止、故障)*2。 6点开关输出:(主、星、三角)*2。 ③、急冷风机控制。 急冷风机快慢由变频器调整,通过PLC内部PID运算输出4-20mA标准信号,来控制变频器的输出频率。同时在人机界面也可以实行手自动切换进行控制。因此急冷风机占用: 5点开关输入:急冷A启动、急冷B启动、急冷停止、急冷A故障、急冷B故障 2点开关输出:(运行控制)*2。 1点模拟输出:频率调节(手自动调节)。 ④、抽热风机控制。 抽热风机一用一备,二者逻辑上互锁,但电气控制采用两套独立的星-三角控制,每套占三个开关输出点(主、星、三角),占三个开关输入点(启动、停止、故障),因此抽热风机控制占用: 6点开关输入:(启动、停止、故障)*2。 6点开关输出:(主、星、三角)*2。 ⑤、快冷风机控制。 快冷风机一开一备,直接输出控制,因此占用: 6点开关量输入:(启动、停止、故障)*2。 2点开关量输出:(运行控制)*2。 ⑥、轴流风机控制。 轴流风机:0.18kw 8台,直接输出控制,因此占用: 3点开关量输入:启动、停止、故障。 1点开关量输出:运行控制。 ⑦、安全连锁。 开关量互锁:必须的硬件互锁和软件互锁。在设计时进一步落实工艺互锁要求。 4、系统构架 据以上统计,有温度采集8点; 开关量输入:49点模拟量输入:8点 开关量输出;34点模拟量输出;8点 故需选用:温度采集模块:CAN—AD1216 1台 温度控制:EASY—M0808R—A0404NB 2台 风机控制部分采用:Easy-M1608R 2台 另外做主站的PLC(Easy-M1608R)1台,用于拖车部分的PLC(Easy-M1608R)4台 每块CAN-AD1216: 有16路温度输入 有与CAN网连接的现场总线接口,以便于各采集模块相连以及Easy系列的PLC相连组成网络。 每台Easy-M0808R-A0404NB: 有8点开关量输入、8点开关量输出。有4路模拟量输入、4路模拟量输出。 有与CAN网连接的现场总线接口,以便于各采集模块相连。 有与通用人机界面相连的RS0串口,便于现场监示和操作。 有与计算相连的RS1串口,便于计算机记录管理。 每台块Easy-M2416R: 有24点开关量输入、16点开关量输出。 有与CAN网连接的现场总线接口,以便于各采集模块相连。 有与通用人机界面相连的RS0串口,便于现场监示和操作。 有与计算相连的RS1串口,便于计算机记录管理。 每台块Easy-M1608R: 有16点开关量输入、8点开关量输出。 有与CAN网连接的现场总线接口,以便于各采集模块相连。 有与通用人机界面相连的RS0串口,便于现场监示和操作。 有与计算相连的RS1串口,便于计算机记录管理。 另外做主站的PLC(Easy-M1608R)1台,用于拖车部分的PLC(Easy-M1608R)4台 显示控制的人机界面一台(10.4英寸,真彩色),用于监控的普通计算机一台。 其他电器部分: 变频器,开关电源,空气开关,接触器,继电器,按钮,指示灯,报警器,柜体。 其中控制部分的硬件价格为: CAN-AD1216A一台价格为1680元 Easy-M2416R两台价格为1680×2=3360元 Easy-M0808R-A0404NB两台价格为1680×2=3360元 Easy-M1608R五台价格为1280×5=6400元 人机界面一台价格为12000元 总计价格为:26800元 四>、控制结构图  控制结构图 五>、PLC接线示意图  1#从站接线示意图  2#从站接线示意图  3#从站接线示意图  4#从站接线示意图 注:其中主站与拖车部分(6#从站-9#从站)的PLC接线示意图略 六>、系统功能的实现 1.所有的风机控制和电磁阀以及拖车都是由PLC的开关量控制。 下面是排烟风机A的星--三角控制程序的梯形图程序: 2.模拟量温度采集由一台AD1216采集。 3.所有的模拟量控制都由Easy-M0808R-A0404NB完成,温度由Easy-M0808R-A0404NB经过PID调节输出(4-20mA给执行器和变频器),控制执行器与变频器从而控制窑炉的温度; 下面是其中一路PID输出控制执行器的梯形图程序:    4.所有的控制设备组成了一个网络,整个CAN总线网络互联由CANSET软件来实现,它是图形化界面的软件,设置起来十分简便,并且在PLC的梯形图中除了地址和主从站外无须再对其他相关内容进行设置,在一定程度上简化程序设计的工作量。CANSET软件能很轻松方便的完成通讯设置。设置内容包括:网络设备总数、网络设备地址、网络通讯数据的内容、网络数据通讯速度等。它还能根据用户的需要,灵活设置每个设备的任务级别,以保证网络资源的合理分配。处于下层网络的AD,以及从站PLC设备,遵循CANBUS协议的接口,能很方便的联入CAN总线网络中,构成系统的主体。(CAN网络的数据线在300米以内都为最佳传输距离) 5.相关信息通过RS485网络传到计算机,计算机只作信息管理用,不参与控制。 在计算机中包含有:现场模拟图、温度实时曲线图、控制设定曲线图、历史趋势曲线图、并完成报表打印功能。其中在计算机中的各个曲线图每隔2分钟自动保存一次。 七、 人机界面操作说明 主画面由四部份组成,上面是日期时间显示与警报走马灯及中英文切换按钮。其中时间日期可以在“画面四”中进行设置(一般情况下无须设置)。警报走马灯显示11台风机的运行故障与燃气超限(上下限)以及9个从站掉线显示。当系统无故障时,报警走马灯显示设备运行正常。 中间是现场模拟图, 从中可以观测到现场设备及工艺运行的一些情况。包括11台风机的运行指示灯,在运行时相应的指示灯的灯会变成绿色;主电磁阀以及各支电磁阀的开启指示,当电磁阀开启时其对应的指示灯的灯会变成绿色。 下面是11台风机的启动与停止按钮以及主电磁阀的开与关按钮,根据工艺及安全连锁要求,只有排烟风机(A或B)启动后才能启动助燃风机(A或B),助燃风机启动后(A或B)才能开启总阀,总阀开启后才能开启各支电磁阀。以上各设备的连锁要求依次是排烟风机——助燃风机——总阀——各支电磁阀。在没有启动前级设备的情况下是不会启动后级设备的,反之如果停止了前级设备,后级设备也相应的自动停止。上述各设备之间的启动顺序在程序上进行了连锁,同时在硬件配线上也进行了连锁。 底部是四个换面按钮与警报解除按钮以及按键锁按钮,按压各个换画面按钮可以进入其对应的子画面。“警报解除”按钮是一个交替型按钮,按压“警报解除”按钮可以解除发生故障时的声光报警输出,它只能暂时解除当前的声光报警,报警走马灯上还会显示相应的故障,如果故障没有排除,在下次PLC启动运行时还会发出声光报警。“按键有效”按钮是一个交替型按钮,“按钮无效”键是为了保护界面按钮不被误按而设置的,当“按钮无效”时,按压风机启停按键及总阀按钮是不会产生动作的。 此画面是温度与急冷变频器手自动调节画面,按温度对应的“自动”按键变为“手动”时,此时可以人为的“+”与“-”调节输出阀位值,当按一下“+”或“-”时,阀位值“增加”或“减少”1.25。当手自动调节为“自动”时,阀位值输出由PLC的PID程序控制输出。按急冷控制下面的“自动”按键变为“手动”时,通过的“增速”和“减速”键调节输出阀位值,从而改变变频器的频率输出来控制急冷风机的运行速度。当按一下“增速”或“减速”时,阀位值“增加”或“减少”1.25。当手自动调节为“自动”时,变频器的频率由PLC的PID程序控制输出。 在此画面中的温度给定与实测温度都是不能改变的,都只是数值显示。 按压返回按钮返回主画面。 故障信息显示有三部分组成,分别是当前警报表,历史警报表,和在主画面中的警报走马灯组成。如果有故障发生首先在警报走马灯上会有指示,这时打开故障信息画面在当前故障表中有关于此故障的详细说明。待排除故障后,当前警报信息会自动消失,但在历史警报表中会有记录,当前故障显示里面记录20条故障信息,其中运行正常也放进了故障显示里面。当前故障显示与历史故障显示里面最多分别能够存储1000故障信息。当有1001条故障信息发生时,系统会自动删除第一条信息。但在计算机上面还会保存这些故障信息。在当前故障显示与历史故障显示里面能够显示发生故障的详细时间。 按压返回按钮返回主画面。 此画面显示的是PLC 8组PID运算所需要的参数设置值,这些值按照现场工艺要求一经设置好后不许改动。它由密码进行保护,只有持有密码者才可以打开画面进去修改。“设定日期时间”是一个设值按钮,可以设置时间日期。其中上限值与下限值最大值限定在100以内,在设定时,上限值应该大于下限值,阀位开度显示值为“0-100”,当阀位开度为“0”时,PLC输出电流实际值为4mA,当阀位开度为“50”时,PLC输出电流实际值为12mA。当阀位开度为“100”时,PLC输出电流实际值为20mA。按压返回按钮返回主画面。 此画面是温度实时曲线,温度实时曲线由两条曲线组成,红色为实测值曲线,蓝色为设定值曲线。横坐标表示温度点,纵坐标表示温度值。按压采样周期设定按钮可以设置采样周期,采样周期设定按钮其实是设置曲线的更新时间。按   1#从站接线示意图 2#从站接线示意图 3#从站接线示意图 4#从站接线示意图     1#从站接线示意图 2#从站接线示意图 3#从站接线示意图 4#从站接线示意图   |